Forum eSterownik.pl Moje boje - czyli własny sterownik Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona14 / 40Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
konto usunięte
|
No ładnie. Bardzo ładnie.
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
||||
|
||||
gmaj22
|
||||
|
||||
konto usunięte
|
No i ładnie. Jak instalacja pracuje należycie, to i kocioł się "dostosuje"
|
|||
|
||||
uzi18
|
mark3k: aby zajac sie na powaznie algorytmami uwazam ze stabilnosc dmuchawy (jakiejkowiek) to warunek konieczny
Wyobraz sobie ze starasz sie uzyskac jakis efekt na palniku aaa dmuchawa Ci pływa z mocą ? |
|||
|
||||
mark3k
|
Ok. Sądziłem, że temat sterowania dmuchawą jest już opanowany. W jednym z postów pisałeś, że dmuchawa ma lepsze sterowanie jak w oprogramowaniu wykonanym przez ES. Jeśli nie jest, to mamy problem. Bez 100% pewnego działania dmuchawy nie ma tematu.
Masz oscyloskop, aby zobaczyć co się dzieje na wejściu triaka i na wyjściu? Bez tego przyrządu trudno będzie cokolwiek zdiagnozować. |
|||
|
||||
uzi18
|
mark3k: pisalem ze u mnie dziala, czemu mam zakladac ze wszystkim zadziala?
|
|||
|
||||
mark3k
|
Nie mam oprzyrządowania do pomiaru prędkości i stabilności wirowania wirnika w dmuchawie. Pozostaje ocena stabilności obrotów dmuchawy jedynie na słuch.
|
|||
|
||||
uzi18
|
Wprowadzilem przed chwila mala zmiane, dlatego ze "kopa" dmuchawa miala ciagle, a powinna miec tylko w trakcie rozpedu.
Przelacze i zobaczymy jak to to sie zachowa |
|||
|
||||
mark3k
|
Ja "kopa" ustawiłem na 5s.
|
|||
|
||||
uzi18
|
Wprowadzilem przed chwila mala zmiane, dlatego ze "kopa" dmuchawa miala ciagle, a powinna miec tylko w trakcie rozpedu.
Przelacze dmuchawe i zobaczymy jak to to sie zachowa. Naprawe programowanie procka zdalnie to super wygoda ... $ wyslijpiec sterownik_pieca.cpp.hex sterownik_pieca.cpp.hex 100% 99KB 99.2KB/s 00:00 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.02s avrdude: Device signature = 0x1e9801 avrdude: reading input file "/tmp/piec.hex" avrdude: writing flash (36116 bytes): Writing | ################################################## | 100% 5.80s avrdude: 36116 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against /tmp/piec.hex: avrdude: load data flash data from input file /tmp/piec.hex: avrdude: input file /tmp/piec.hex contains 36116 bytes avrdude: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 4.06s avrdude: verifying ... avrdude: 36116 bytes of flash verified avrdude done. Thank you. dodane 2015-11-11 19:3410s. i masz nowy program |
|||
|
||||
mark3k
|
Nieźle. To jest strzał w 10-tkę.
|
|||
|
||||
uzi18
|
Niestety cos teraz przekombinowalem,jutro poprawie bo juz lece do pracy.
dodane 2015-11-11 22:12Na szczescie sterowanie dmuchawa (jak i kilka innych rzeczy) zrobilem w formie biblioteki, czyli podstawiam zmodyfikowana wersje i testuje dodane 2015-11-12 00:12mark3k: przyspieszylem czas pomiaru z co 20s. na co 10s. i wykres 4D sie pieknie wygladzil ... |
|||
|
||||
mark3k
|
U mnie ustawiłem 180s/2s. Nie szarpie tak kotłem przy przełączeniu z obniżonej temperatury na grzejnikach po przekroczeniu temp. z mieszkaniu np. z uzysku ciepła w słoneczny dzień.
|
|||
|
||||
uzi18
|
mark3k: widziales wykres u mnie t.podlogowa - nic nie szarpie ... i nawet to nie jest jeszcze PID
poprawilem dmuchawe, to co wczoraj skopalem, sam sobie narobilem bigosu ale znalazlem gdzie jest problem ... dodane 2015-11-12 19:37teraz pytanie start od 0% ma trwac zawsze tyle samo czasu np.10s? czy w zaleznosci od tego ile docelowa predkosc jest? |
|||
|
||||
mark3k
|
hyba nie ma większego znaczenia.
W skrypcie z tłem "kickstart" mam ustawiony: 60% / 5s. Tyle czasu wystarczy , aby dmuchawa nabrała prędkości, zanim zostanie podana dawka paliwa. W skrypcie z dopalaniem i wyłączeniem dmuchawy mam ustawione: 75% / 5s. Tyle wystarczy. W skrypcie, który Ci podesłałem jest jeszcze przedmuch Plus : przed i w trakcie podania paliwa ( 2 x 5s). Zresztą skrypt jest bardzo czytelny. uzi18 napisał » 2015-11-12 19:37 mark3k: widziales wykres u mnie t.podlogowa - nic nie szarpie ... i nawet to nie jest jeszcze PID Tak widziałem, ale u Ciebie nie ma skokowej zmiany temperatury ( u mnie 4oC) w trakcie przejścia. Zasymuluj u siebie taką skokową zmianę w programie podnosząc tem. na grzejniki o np. 4oC i zobacz co się będzie działo. Mam miedzianą instalację CO i dość mało wody w układzie, stąd reakcja kotła jest dość nagła, co widać choćby dzisiaj na wykresach. Kociołek oczywiście podnosi moc zgodnie z wymogiem, ale dość mocnego spadku temp na kotle nie jestem w stanie opanować, chyba, że ustawię moc MAX w algorytmie na wysoki poziom, ale to spowoduje, że kocioł się mocno rozbuja i przebije zadaną CO. |
|||
|
||||
uzi18
|
jest skokowa - t.CO
|
|||
|
||||
mark3k
|
tCO na stałym poziomie: 50oC
Zmiana temp na grzejniki ( u mnie tempPodłogówka) |
|||
|
||||
uzi18
|
u mnie t.co skacze
dodane 2015-11-12 20:32Chcialem aby te parametry dmuchawy byly w miare uniwersalne, dlatego pytam jak to zakodowac, aktualnie dziala to w miare tak jakbym chcial. Chociaz podejrzewam ze przy rozruchu przebija na + z moca ... |
|||
|
||||
mark3k
|
Jeśli przebija z mocą, to zawsze można skrócić czas rozbiegu.
Jeśli mam skok o 4oC na grzejniki to automatycznie wszystko się rozjedzie. Napisałem , że temp CO mam ustawiona na sztywno = 50oC, a to że się waha to efekt zmian na grzejnikach o właśnie 4oC. |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona14 / 40Następna stronaOstatnia strona | ||||