Profil użytkownika
posty użytkownika | ||||
|
||||
Prodi
![]() |
A mogę przetestować
|
|||
|
||||
Prodi
![]() |
Ja już cały czas jadę na retortowym-P. Zawleczek nie zrywa, to co mam spala się ładnie, sadzy jest zauważalnie mniej. Jedyny minus to włączony komputer cały czas, albo tablet. Na tablecie przez wifi reaguje trochę gorzej i z opóźnieniem, raz mi wywaliło skrypt. Niestety na dłuższy wyjazd musiałbym wrócić do ecoali. A tak to super
![]() |
|||
|
||||
Prodi
![]() |
Nic nie zmieniałem. Ustawione mam już ok. To samo table i komputer. Do dzisiaj chodził ok tablet, nawet cała noc.
|
|||
|
||||
Prodi
![]() |
Jednak na tablecie teraz skrypt zachował się nieracjonalnie, Temperatura rosła, a jednak zwiększał nadmuch i skracał czas przestoju, tak jakby spadała. Na komputerze mi się to nie zdarzyło ani razu.
|
|||
|
||||
Prodi
![]() |
Kupowałem cały czas miał, jest ok z sam bud rol. Ale coś za coś, więc dużo popiołu. Potem kupiłem trochę czeskiego, pomieszałem, było ok, lepsze spalanie, na lato też lepiej. Niestety jak za mało było już miału w " mieszance" to rwało. Musiałbym teraz dokupić worki a to już nie przeschnie tak dobrze jak od wiosny. A dzięki algorytmowi, może się fajnie uda spalić to
![]() |
|||
|
||||
Prodi
![]() |
Za słabe to nie, bo najpierw poszły orginały, potem śruby, następnie imbusowe śruby
![]() ![]() |
|||
|
||||
Prodi
![]() |
Mój laptop ma zasilacz 120W
![]() ![]() ![]() |
|||
|
||||
Prodi
![]() |
Zainstalowałem Qpython3 na tablecie i uruchomiłem skrypt. Wydaje mi się, że narazie chodzi. Sprawdzę przez parę dni jak to wygląda, bo mimo wszystko to jednak połączenie przez wifi a nie lan. Z drugiej strony oszczędność prądu w porównaniu do ciągle włączonego laptopa.
|
|||
|
||||
Prodi
![]() |
U mnie wychodzi, że więcej siły ma wiatr niż mróz w zabieraniu mi ciepła
![]() |
|||
|
||||
Prodi
![]() |
Mi też na nowym chodzi ładnie. A jak ustawię pracę ciągłą to jak się będzie zachowywał? Mimo osiągnięcia zadanej CO, będzie dmuchał i podawał dalej z najniższymi ustawionymi parametrami?
|
|||
|
||||
Prodi
![]() |
też mam ecoala
|
|||
|
||||
Prodi
![]() |
Wstawia czasu postoju z ustawionego max, u mnie też tak jest.
|
|||
|
||||
Prodi
![]() |
Jednak przy zmianie delty:
Delta:1 dmuchanie:38.0 podawanie:3.0 postoj:90 opoznienie: 0->45 dmuchanie:38.0->39.0 Nowa moc: 3% Delta:2 dmuchanie:39.0 podawanie:3.0 postoj:90 Zwiększył nadmuch, ale postoju nie zmiejszył. Dalej jest z postój_max. Dlaczego ? podawanie_min = 3 podawanie_max = 10 postoj_min = 60 postoj_max = 90 dmuchanie_min = 32 dmuchanie_max = 50 praca_ciagla = False moc_100 = 1.0/1.0 zadana_co = 43 korekcja_podawania = 0.0 korekcja_postoju = 4.0 korekcja_dmuchania = 1.0 start_podawanie = 3 start_postoj = 60 start_dmuchawa = 37 dodane 2015-10-28 17:51Jak miałem tak: korekcja_podawania = 0.0 korekcja_postoju = -4.0 korekcja_dmuchania = 1.0 start_podawanie = 3 start_postoj = 88 start_dmuchawa = 37 To zachowywał się tak samo. |
|||
|
||||
Prodi
![]() |
Mi narazie chodzi ładnie. Dopiero teraz zmieniłem na nowy, wcześniej jechałem na tym jeszcze bez mocy min i max przez 2 dni.
|
|||
|
||||
Prodi
![]() |
około godziny 16 z kawałkiem
|
|||
|
||||
Prodi
![]() |
prodi@biurko:~/sterownik$ python retortowy-P.py Delta:-3 Poprzednia:0 Delta:-3 Poprzednia:0 Delta:-3 Poprzednia:0 Delta:-3 Poprzednia:0 Delta:-3 Poprzednia:0 Delta:-2 Poprzednia:1 Delta:-1 Poprzednia:1 Delta:-1 Poprzednia:1 Delta:0 Poprzednia:1 NOWE Delta:0 dmuchanie:36.0 podawanie:3.0 postoj:600 Nowa moc: 0% ^CTraceback (most recent call last): File "retortowy-P.py", line 125, in <module> time.sleep(opoznienie) KeyboardInterrupt prodi@biurko:~/sterownik$ python retortowy-P.py NOWE Delta:3 dmuchanie:39.0 podawanie:3.0 postoj:600 Nowa moc: 0% ^CTraceback (most recent call last): File "retortowy-P.py", line 125, in <module> time.sleep(opoznienie) dodane 2015-10-26 19:13wyłączyłem tryb lato, potem włączyłem skrypt i temperatura CO zaczęła spadać Delta:-3 Poprzednia:0 Delta:-3 Poprzednia:0 Delta:-3 Poprzednia:0 Delta:-3 Poprzednia:0 Delta:-3 Poprzednia:0 Delta:-2 Poprzednia:1 Delta:-1 Poprzednia:1 Delta:-1 Poprzednia:1 Delta:0 Poprzednia:1 NOWE Delta:0 dmuchanie:36.0 podawanie:3.0 postoj:600 Nowa moc: 0% dodane 2015-10-26 19:15Później zostawiłem na dłużej, ale cały czas było 600 bez zmian |
|||
|
||||
Prodi
![]() |
moc_100 = 1.0/1.0 zadana_co = 43 korekcja_podawania = 0.0 korekcja_postoju = -4.0 korekcja_dmuchania = 1.0 start_podawanie = 3 start_postoj = 88 start_dmuchawa = 36 rozped_podawanie= start_podawanie rozped_postoj = start_postoj rozped_dmuchawa = start_dmuchawa tylko to zmieniałem. A logi gdzie będą ? |
|||
|
||||
Prodi
![]() |
Po tej zmianie, jak zaczyna dmuchanie to postój ustawia mi na 600.
|
|||
|
||||
Prodi
![]() |
Witam Was
Czytam tematy związane z TRK już od jakiegoś czasu i chciał bym też spróbować testować. Jednak próbowałem odpalić to u siebie z marnym skutkiem. Nie bardzo wiem jak się do tego zabrać. Mam laptopa z ubuntu, podłączony przez lan w tej samej sieci z ecoalem. Zainstalowałem pythona, żeby nawet spróbować zrobić ten pasek informacyjny z temperaturami z kotła, ale nic mi z tego nie wyszło ![]() ![]() Pozdrawiam z Kłodzka |